长庆油田采油一厂“一体化”挖潜迎战低油价

2020-03-26 17:42:23  来源:各界新闻网  


[摘要]截至3月24日,已减少设备投入77套,单井施工成本下降15.3%,创效500万元以上。堵水调驱技术取得的成效,仅仅只是该厂全年降本增效“攻坚战”打响的“第一枪”。...

  各界新闻网讯 (刘娟) 长庆油田采油一厂通过全面推行站点、阀组集中注入模式,采用“小粒径、低浓度”注入参数,规模推广堵水调驱技术,有效解决了单点注入施工成本高的问题。截至3月24日,已减少设备投入77套,单井施工成本下降15.3%,创效500万元以上。堵水调驱技术取得的成效,仅仅只是该厂全年降本增效“攻坚战”打响的“第一枪”。

  长庆油田采油一厂开发管理的安塞油田,属于典型的低压、低渗、低产油田,随着油田开发时间的延长,基础设施不断老化、油水井及站点维护费用高,成本费用居高不下成为制约油田高质量发展的瓶颈。特别是新冠肺炎疫情与低油低迷带来的影响,让安塞油田本来就严峻的生产经营形势雪上加霜。

  面对油田公司下达的降本增效目标,该厂牢固树立“一盘棋”思想,坚持以问题为导向,立足脚下,眼睛向内,广开思路,以涉深水摸大鱼之气魄,积极探索开源节流降本增效的新途径,通过创新运行机制,开展全方位对标分析,深入推进生产经营一体化管理模式,从管理上找效益,在技术上寻突破,走出了油田稳产和提质增效的新天地。

  以控降目标为核心,该厂结合自身实际“量体裁衣”,及时成立了以厂长“挂帅”的生产经营安全环保(降本增效)一体化领导小组,并下设生产投资管理、安全环保治理、降本增效、成本资产管控、业绩考核办公室,确保各项分工业务落实到人,落实到位。同时,该厂从成本、投资两个方面进行“会诊”,开出14类52项降本增效“良方”,直指全年控降成本总目标。

  作为降本增效的重要突破口,该厂坚持向科技要效益,持续推进新工艺、新技术应用,重点从设备再制造、提升机采系统效率、注水系统优化、新工艺试验等方面寻找降本出路,不断拓宽降本增效空间。特别是面对老油田部分区块地层能量不足,油井单井能耗高,系统效率低等突出矛盾,该厂将油井间开作为挖潜增效的突破口,按照“降耗不降产”的原则,通过理论计算、现场验证,优化间开制度,使1266口间开井达到了“瘦身”效果,不仅保证了各井生产时效,周期产量贡献达到最大化,而且累计节电100.4524万度,节约费用60余万元,真正达到了花“小钱”见“大效”的目的。

  不仅如此,该厂以调动全员参与降本增效积极性为出发点,持续开展“一点创新”“百人创新千人创效”和小改小革等为主要内容的员工经济技术创新活动,激发员工立足岗位释放创新创效的潜能。

编辑: 意杨

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